两天下来,朱棣除了上课就是在工厂。
在这两天里,朱棣不仅完成车床的一些低转速情况下的设计验证。检查运转过程中有没有上面问题。
顺便把一些出现小问题都解决。
……
今天下午是最后的,也是最重要的验证。
那就是实际加工测试。
目前装上去的电机是一千瓦,加工不了金属,而大多数的木工车床的功率都在一千瓦左右。所以说用来加工木质材料是最合适不过。
看着已经装夹好的加工材料、刀具这些都已经准备就绪,朱棣接通电源,选择合适的加工转速、走刀量、吃刀量。
由于车床的零件材料都是木质,所以朱棣在设置走刀量、吃刀量都很小,避免木制车床的一些零部件受力太大,出现事故。
按照机床的操作流程,整个一套下来后,朱棣从卡盘上取下加工件。
由于加工的是木质件,加工的各方面参数设置也比较小,朱棣也没有打开冷却液,摸着还有些发烫的圆柱。
朱棣迫不及待地取来了卡尺,测量了一下。
进过几次车床的粗车和精车,最后测量的数据让朱棣放下了心。
对于这个零件,朱棣的设计加工尺寸是30mm,加工后从测量出来的尺寸是29.7mm,
这个结果朱棣非常满意,0.3mm的误差,已经很优秀了。
别看后世,随便一个车床,加工出来一个30mm直径的圆柱,加工出来后,一般误差都在25~39μm左右,也就是0.03mm左右,相当于IT7~IT8左右的公差等级。
在国际公差等级表中,一共规定有二十个等级,其中数字越小,代表的加工精度要求越严格,精度越高。
在后世,一般的机械,使用的绝大多数零件的公差等级就是IT7、IT8这两个等级。